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电厂脱硝,脱硫,明晟环保(在线咨询)

2018-4-2 12:28:45发布57次查看ip:发布人:
加工定制种类废气除臭装置
品牌GOODSKY/国兴型号型号8398
处理浓度处理浓度4748mg/L处理风量处理风量1677m3/h
启燃温度启燃温度4970℃空速空速5353
适用领域适用领域6399规格规格6913

明晟环保以化工的理念解决环保问题,运用世界一流的氨法脱硫核心技术解决气溶胶与氨逃逸的技术性难题,真正达到超低排放,变废为宝,实现发展绿色经济的目的。明晟环保带您了解“石膏雨”:
火力发电厂普遍采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置进行脱硫,但是,近一段时间新上马脱硫设备基本上取消了原来气-气换热器(ggh)装置,直接将净烟气(烟温45℃~55℃)排向大气,并将烟筒内部加衬了钛合金防腐板,形成新的“湿烟筒”改造方案。湿烟筒由于排烟温度低,烟气从烟筒排出不能有效提升、扩散到大气中,形成“石膏雨”。在采用湿法脱硫的火力发电厂中“石膏雨” 存在是一普遍现象。当机组带大负荷运行时,烟气携带石膏浆液现象较为突出,对周边环境带来二次污染,俗称“石膏雨”现象。
1、“石膏雨”形成原因
①外部原因:天气静稳条件下,不利于扩散;环境温度低,容易形成液滴,雾滴颗粒凝结机率增大。
②内部原因:烟气流量过大流速过快;除雾器效率低;出口烟气温度低。以及吸收塔液位高度、石灰石浆液ph值、原烟气中烟尘颗粒物含量等因素。
2、石膏雨的运行控制
①锅炉燃煤品质下降
原煤中的灰分大,导致除尘器效率低,进入脱硫塔中的烟气含尘量大,塔内浆液泡沫厚度大。吸收塔浆液起泡是形成“石膏雨”的重要原因。吸收塔起泡现象严重,大量泡沫上扬,随烟气进入烟囱,直接形成“石膏雨”。
②飞灰可燃物增加
锅炉在运行过程中燃烧不充分,不完全燃烧损失加大,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加,这些有机物与石灰石等反应生成可溶性盐,导致浆液中的盐分增加,导致浆液成分复杂,极易造成吸收塔浆液起泡,排放的烟气携带浆液量大,加重了“石膏雨”。
③除雾器除雾不好
烟气通过脱硫除雾器时流速过高。当机组带大负荷运行时,烟气流量大,流速较快。还有一种原因是除雾器局部结垢,除雾器不能正常冲洗。冲洗间隔太长时,烟气中携带的一些细小的石膏颗粒经过除雾器,大量石膏颗粒没有及时被冲洗,使除雾器结垢,烟气流速增加,造成通流面积减小,烟气流速增加。还有一种原因是除雾器的溢流质量差或溢流孔堵,造成无法溢流。其携带石膏浆液能力增强,形成“石膏雨”。
④浆液中caso4浓度高
浆液中caso4过饱和,缺少晶种,使生成的caso4难以结晶生成石膏,大量的浆液携带caso4循环,使脱硫效率低,而且还随烟气排出脱硫塔,石膏浆液就会被高速烟气携带出吸收塔进入烟囱。
⑤ph值控制导致
caso3的溶解度随ph值降低而显著增大,而caso4的溶解度却随着ph值降低而略有减少。ph值越低,亚酸盐溶解度越大,so32-的浓度越高,则系统中酸盐的生成量越大。但随着ph值的降低caso4的溶解度反而变得越来越小,所以会有大量的caso4析出,从而容易结垢而堵塞设备影响系统的正常运行。相反,若ph值较高时,caso3的溶解度较小,so32-的浓度较低,caso4的生成速率就小,不会生成caso4的硬垢,但是因caso3的溶解度较小,易形成亚酸盐的软垢。这种软硬垢的生成,都将造成“石膏雨”的存在。
⑥脱硫塔液位的控制
脱硫塔液位过高,导致石灰石喷淋小,浆液液面的高度距离除雾器比较近,吸收塔内喷嘴的水花、搅拌器的水花、氧化空气的水花,都极其容易的飞溅到除雾器上。吸收塔液位控制不当,吸收塔经常溢流,亦会增加烟气携带石膏量,加重“石膏雨”,如果吸收塔再起泡,则这种现象会更严重。
说到脱硫技术,很多使用脱硫方法较老的师父可能会比较清楚在日常使用脱硫的方法有哪些,但是对于很多新客户来说,可能就没那么了解了,而明晟环保作为脱硫技术的厂家,在对于使用脱硫的方法上有许多自己的使用方法,下面就由明晟环保来告诉你。
脱硫产物的干湿形态,烟气脱硫分为:湿法、半干法、干法三大类脱硫工艺。湿法脱硫技术较为成熟,效率高,操作简单。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。
氨法脱硫工艺皆是根据氨与so2、水反应成脱硫产物的基本机理而进行的,今天明晟环保的小编带您来了解一下氨法脱硫的工艺特点都有哪些:
1、设备阻力小,节约运转电耗
氨法脱硫效率高,系统液气比低于其他湿法脱硫工艺,脱硫塔的阻力仅为850pa左右,包含烟道等阻力脱硫岛总阻力在1000pa左右。因此,氨法脱硫设备能够使用原锅炉引风机,大多无需新配增压风机;即使原风机风压低,也可适当进行风机改造或添加小压头的风机即可。循环泵的功耗下降了近70%,系统阻力比钙法等一般脱硫技术节电50%以上。
2、防腐领先、运转牢靠
氨法脱硫技术选用国外领先的防腐技术,一般选用可靠的材料和设备,设备可靠性达98.5%。脱硫剂及脱硫产品都是易溶性物质,设备内脱硫液为清液,无积垢,对设备无磨损,配以plc、dcs等自动操控系统,使操控简单易行。
3、设备占地小,便于老锅炉改造
氨法脱硫设备无需置料预处置工序,副产品的产出进程也相对简单,一般总装备的设备在30台套左右,且处置量较少,设备选型较小。有些脱硫设备占地与锅炉的规划关联,75-1000t/h的锅炉占地在150-500㎡左右;后硫氨系统占地与锅炉的含硫量有关,但关联系数不大,整个后硫铵系统正常占地在500㎡内。
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